1 故障現象
在對 1 臺 8t 級小型履帶式液壓挖掘機樣機進(jìn)行發(fā)動(dòng)機噴油器噴油量調節測試時(shí),發(fā)現整機發(fā)生異常振動(dòng)故障,在駕駛室內踏板和座椅處振感明顯,同時(shí)伴隨著(zhù)發(fā)動(dòng)機消聲器附近發(fā)出尖銳的異響。
2 故障排查
由于無(wú)法判斷造成整機異常振動(dòng)和異響的準確位置,我們本著(zhù)先易后難的方法進(jìn)行了排查,如下所述。
2.1 排查發(fā)動(dòng)機進(jìn)排氣裝置
發(fā)動(dòng)機進(jìn)排氣裝置主要包括進(jìn)氣管、排氣管、空氣濾清器及消聲器總成,如果這些進(jìn)排氣裝置發(fā)生泄漏,就會(huì )發(fā)出異響。其最常見(jiàn)泄漏部位有 2 處:一是進(jìn)、排氣管路各部件接頭連接處,二是管路破損或空氣濾清器、消聲器本身質(zhì)量有問(wèn)題。排查前將渦輪增壓器進(jìn)氣膠管和排氣波紋管脫開(kāi),使其不參與發(fā)動(dòng)機進(jìn)、排氣。啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機運轉,該異響依然存在,這說(shuō)明該異響與發(fā)動(dòng)機進(jìn)排氣裝置無(wú)關(guān)。
2.2 排查渦輪增壓器
若發(fā)動(dòng)機渦輪增壓器渦輪軸承損壞或有異物進(jìn)入,在發(fā)動(dòng)機運轉過(guò)程中也會(huì )伴隨異響。為此我們仔細檢查了渦輪增壓器,確認其外觀(guān)無(wú)異常,各零部件運轉良好,這說(shuō)明渦輪增壓器沒(méi)有故障。
2.3 排查主泵及聯(lián)軸器
發(fā)動(dòng)機與主泵通過(guò)聯(lián)軸器連接,如圖 1 所示。在裝配過(guò)程中,若相關(guān)零部件加工尺寸偏差較大,不能保證飛輪與主泵的同心度,在發(fā)動(dòng)機驅動(dòng)主泵旋轉時(shí),會(huì )造成異常振動(dòng)及異響。排查時(shí),我們拆除了聯(lián)軸器,使發(fā)動(dòng)機與主泵脫離,觀(guān)察發(fā)動(dòng)機空轉情況,故障現象仍然存在,由此排除了聯(lián)軸器及主泵存在故障的可能性。
2.4 排查減振器
上述排查沒(méi)有發(fā)現故障部位,由此判斷整機的異常振動(dòng)和異響很可能是鈑金類(lèi)或結構件之間劇烈的碰撞和摩擦造成,為此我們通過(guò)理論計算方法對減振器進(jìn)行了排查。
已知發(fā)動(dòng)機及其附件質(zhì)量為344.7kg,主泵質(zhì)量為 40kg,發(fā)動(dòng)機及其附件與主泵的總質(zhì)量為 384.7kg。發(fā)動(dòng)機及其附件的重心與主泵的重心相距455.5mm,經(jīng)計算得出減振器 F1距離總重心 G 的距離 L1為196mm,減振器F2距離總重心G的距離L2為 335.5mm,如圖 2 所示。
經(jīng)進(jìn)一步計算,得出發(fā)動(dòng)機風(fēng)扇端減振器位置剛度K1為665N/mm、載荷為121kg,發(fā)動(dòng)機飛輪端減振器位置剛度K2為 389N/mm、載荷為71kg。該計算結果表明:減振器的剛度與載荷參數完全符合配套要求,由此判斷減振器選型無(wú)誤。
2.5 振動(dòng)測試
發(fā)動(dòng)機與整機某部位產(chǎn)生共振,也會(huì )引起發(fā)動(dòng)機減振器隔振異常。為此我們針對發(fā)動(dòng)機4個(gè)安裝位置,對其振動(dòng)加速度進(jìn)行測試,并進(jìn)行頻譜分析。發(fā)動(dòng)機飛輪端減振器振動(dòng)測試數據如圖 3 所示,發(fā)動(dòng)機不同轉速下的爆燃頻率如附表所示。通過(guò)振動(dòng)測試可知,振動(dòng)峰值頻率主要為發(fā)動(dòng)機爆燃頻率,由此得出異常振動(dòng)和異響的源頭為發(fā)動(dòng)機減振器處。
3 排查結果
振動(dòng)測試及分析結果表明,發(fā)動(dòng)機減振器處發(fā)出異常振動(dòng)和異響的主要原因,是發(fā)動(dòng)機與車(chē)架之間減振器連接異常。將發(fā)動(dòng)機后端支架法蘭盤(pán)拆下后發(fā)現,支架法蘭盤(pán)底部安裝減振器碗蓋處有磕碰痕跡,即碗蓋與法蘭盤(pán)之間存在干涉現象,如圖 4 所示。我們對法蘭盤(pán)下安裝面干涉處進(jìn)行了打磨處理,重新安裝后試機,整機異常振動(dòng)及異響故障消失。
分析認為,法蘭盤(pán)下安裝面加工范圍偏小,沒(méi)有加工成圓形,造成減振器碗蓋與法蘭盤(pán)之間產(chǎn)生干涉,導致發(fā)生整機異常振動(dòng)及異響故障。該故障的排查大費周折,最終查出故障原因只是發(fā)動(dòng)機減振器法蘭盤(pán)加工失誤。該部位處于發(fā)動(dòng)機法蘭盤(pán)底部,被車(chē)身等部件遮擋,不易被發(fā)現。但通過(guò)抽絲剝繭般的排查和分析,該故障終于得到排除。
作者:葛濤 劉浩 高學(xué)文
來(lái)源:《工程機械與維修》2018年第4期
修機|挖掘機整機異常振動(dòng)和異響的排查
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1 故障現象
在對 1 臺 8t 級小型履帶式液壓挖掘機樣機進(jìn)行發(fā)動(dòng)機噴油器噴油量調節測試時(shí),發(fā)現整機發(fā)生異常振動(dòng)故障,在駕駛室內踏板和座椅處振感明顯,同時(shí)伴隨著(zhù)發(fā)動(dòng)機消聲器附近發(fā)出尖銳的異響。
2 故障排查
由于無(wú)法判斷造成整機異常振動(dòng)和異響的準確位置,我們本著(zhù)先易后難的方法進(jìn)行了排查,如下所述。
2.1 排查發(fā)動(dòng)機進(jìn)排氣裝置
發(fā)動(dòng)機進(jìn)排氣裝置主要包括進(jìn)氣管、排氣管、空氣濾清器及消聲器總成,如果這些進(jìn)排氣裝置發(fā)生泄漏,就會(huì )發(fā)出異響。其最常見(jiàn)泄漏部位有 2 處:一是進(jìn)、排氣管路各部件接頭連接處,二是管路破損或空氣濾清器、消聲器本身質(zhì)量有問(wèn)題。排查前將渦輪增壓器進(jìn)氣膠管和排氣波紋管脫開(kāi),使其不參與發(fā)動(dòng)機進(jìn)、排氣。啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機運轉,該異響依然存在,這說(shuō)明該異響與發(fā)動(dòng)機進(jìn)排氣裝置無(wú)關(guān)。
2.2 排查渦輪增壓器
若發(fā)動(dòng)機渦輪增壓器渦輪軸承損壞或有異物進(jìn)入,在發(fā)動(dòng)機運轉過(guò)程中也會(huì )伴隨異響。為此我們仔細檢查了渦輪增壓器,確認其外觀(guān)無(wú)異常,各零部件運轉良好,這說(shuō)明渦輪增壓器沒(méi)有故障。
2.3 排查主泵及聯(lián)軸器
發(fā)動(dòng)機與主泵通過(guò)聯(lián)軸器連接,如圖 1 所示。在裝配過(guò)程中,若相關(guān)零部件加工尺寸偏差較大,不能保證飛輪與主泵的同心度,在發(fā)動(dòng)機驅動(dòng)主泵旋轉時(shí),會(huì )造成異常振動(dòng)及異響。排查時(shí),我們拆除了聯(lián)軸器,使發(fā)動(dòng)機與主泵脫離,觀(guān)察發(fā)動(dòng)機空轉情況,故障現象仍然存在,由此排除了聯(lián)軸器及主泵存在故障的可能性。
2.4 排查減振器
上述排查沒(méi)有發(fā)現故障部位,由此判斷整機的異常振動(dòng)和異響很可能是鈑金類(lèi)或結構件之間劇烈的碰撞和摩擦造成,為此我們通過(guò)理論計算方法對減振器進(jìn)行了排查。
已知發(fā)動(dòng)機及其附件質(zhì)量為344.7kg,主泵質(zhì)量為 40kg,發(fā)動(dòng)機及其附件與主泵的總質(zhì)量為 384.7kg。發(fā)動(dòng)機及其附件的重心與主泵的重心相距455.5mm,經(jīng)計算得出減振器 F1距離總重心 G 的距離 L1為196mm,減振器F2距離總重心G的距離L2為 335.5mm,如圖 2 所示。
經(jīng)進(jìn)一步計算,得出發(fā)動(dòng)機風(fēng)扇端減振器位置剛度K1為665N/mm、載荷為121kg,發(fā)動(dòng)機飛輪端減振器位置剛度K2為 389N/mm、載荷為71kg。該計算結果表明:減振器的剛度與載荷參數完全符合配套要求,由此判斷減振器選型無(wú)誤。
2.5 振動(dòng)測試
發(fā)動(dòng)機與整機某部位產(chǎn)生共振,也會(huì )引起發(fā)動(dòng)機減振器隔振異常。為此我們針對發(fā)動(dòng)機4個(gè)安裝位置,對其振動(dòng)加速度進(jìn)行測試,并進(jìn)行頻譜分析。發(fā)動(dòng)機飛輪端減振器振動(dòng)測試數據如圖 3 所示,發(fā)動(dòng)機不同轉速下的爆燃頻率如附表所示。通過(guò)振動(dòng)測試可知,振動(dòng)峰值頻率主要為發(fā)動(dòng)機爆燃頻率,由此得出異常振動(dòng)和異響的源頭為發(fā)動(dòng)機減振器處。
3 排查結果
振動(dòng)測試及分析結果表明,發(fā)動(dòng)機減振器處發(fā)出異常振動(dòng)和異響的主要原因,是發(fā)動(dòng)機與車(chē)架之間減振器連接異常。將發(fā)動(dòng)機后端支架法蘭盤(pán)拆下后發(fā)現,支架法蘭盤(pán)底部安裝減振器碗蓋處有磕碰痕跡,即碗蓋與法蘭盤(pán)之間存在干涉現象,如圖 4 所示。我們對法蘭盤(pán)下安裝面干涉處進(jìn)行了打磨處理,重新安裝后試機,整機異常振動(dòng)及異響故障消失。
分析認為,法蘭盤(pán)下安裝面加工范圍偏小,沒(méi)有加工成圓形,造成減振器碗蓋與法蘭盤(pán)之間產(chǎn)生干涉,導致發(fā)生整機異常振動(dòng)及異響故障。該故障的排查大費周折,最終查出故障原因只是發(fā)動(dòng)機減振器法蘭盤(pán)加工失誤。該部位處于發(fā)動(dòng)機法蘭盤(pán)底部,被車(chē)身等部件遮擋,不易被發(fā)現。但通過(guò)抽絲剝繭般的排查和分析,該故障終于得到排除。
作者:葛濤 劉浩 高學(xué)文
來(lái)源:《工程機械與維修》2018年第4期
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